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當(dāng)前位置:首頁 > 軸承內(nèi)的潤滑脂變性過程是否可逆

某公司使用的6608ZZ軸承,該軸承在貯存一個月后出現(xiàn)噪聲及振動值超標(biāo)的異?,F(xiàn)象,從而影響到電機(jī)性能。樣品軸承見表1,其中新軸承為未經(jīng)存放的軸承,舊軸承為存放一段時間后的軸承。

表1 樣品軸承

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1、測試分析

1.1初步分析及檢測

低噪聲軸承產(chǎn)生異常聲及振動超標(biāo)的現(xiàn)象比較普遍,原因也較為復(fù)雜。針對該批軸承在存放(靜止)一定時間后振動值增加的現(xiàn)象,初步分析可能與軸承中的原裝潤滑脂不穩(wěn)定有關(guān)。潤滑脂是密封軸承最常用的潤滑劑,是在基礎(chǔ)油中分散著稠化劑及各種功能添加劑。高品質(zhì)的潤滑脂具有一定的減振降噪功能,能滿足軸承的低噪聲要求,但如果潤滑脂隨著時間的延長發(fā)生性質(zhì)改變(即潤滑脂變性),就會影響到軸承的振動及噪聲。

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因軸承裝脂量很少且為雙密封結(jié)構(gòu),直接從軸承中取脂分析較困難。因此采取直接測試法,即對軸承的振動值進(jìn)行測量,以取得基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以便進(jìn)一步分析。

測試條件如下:

振動儀:S0910-1(加速度型)

轉(zhuǎn)速:1480r/min

潤滑方式:原裝脂(產(chǎn)地型號不詳)

軸向載荷:40N
  測試結(jié)果見表2。數(shù)據(jù)顯示,樣品軸承中新軸承的振動值稍低,而舊軸承的振動值較高,其中C的振動值最高。

表2 處理前后和靜置后軸承振動值的對比

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注:1)加溫處理后。2)靜置一段時間后(新軸承16天,舊軸承13天)。
  1.2處理與測試

在正常情況下,高品質(zhì)潤滑脂可以為軸承提供長期有效的潤滑,起到減振降噪的功效。如果潤滑脂變性,則會影響軸承正常的潤滑狀態(tài),從而使軸承的振動噪聲增大、使用壽命明顯下降。潤滑脂變性的原因較為復(fù)雜,呈現(xiàn)形式也有多種,在儲存期間主要有分油、硬化(干裂)、氧化變質(zhì)、添加劑結(jié)晶物析出等變性形式。從反映的情況和測振過程來看,這些軸承的原裝脂可能出現(xiàn)結(jié)晶物析出,也就是在潤滑脂內(nèi)部產(chǎn)生了固體顆粒狀物質(zhì)。這些顆粒具有一定的尺寸和硬度,破壞了潤滑脂為軸承提供的彈性潤滑膜,導(dǎo)致軸承振動值增大產(chǎn)生異常聲。

研究結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)表明,潤滑脂內(nèi)所產(chǎn)生的某些結(jié)晶析出物在一定溫度下會逐漸變小、融化,重新分散到潤滑脂中。為了驗(yàn)證這種說法,對舊軸承(含原裝潤滑脂)作了恢復(fù)性技術(shù)處理將舊軸承放入烘箱中85℃恒溫靜置2h,取出冷卻到室溫后,立即測定軸承振動值。之后,將加溫處理后的軸承于室溫下靜置一段時間(新軸承16天,舊軸承13天),然后再測定振動值,以進(jìn)一步核實(shí)潤滑脂變性的現(xiàn)象。表2列出了處理前后和靜置一段時間后軸承振動值的變化情況。測試結(jié)果表明:

(1)經(jīng)加溫處理后,舊軸承的振動平均值、最大值和最小值都明顯下降。其中,A、C軸承振動平均值降低1.1dB,B軸承振動平均值降低2.5dB。

(2)靜置一段時間后,所有軸承的振動平均值、最大值和最小值都明顯回升。其中,舊軸承B的振動平均值回升幅度最大,較加溫處理后增加了3.4dB。

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1.3顯微鏡觀察

取出軸承中的潤滑脂,用顯微鏡觀察其聚集狀態(tài),發(fā)現(xiàn)潤滑脂內(nèi)部有較多的半透明狀結(jié)晶體,外形為不規(guī)則圓形,顆粒的最大直徑為40μm左右,大多數(shù)直徑在10μm左右。這些顆粒由于尺寸較大,數(shù)量較多,并具有一定的硬度,如同機(jī)械雜質(zhì)導(dǎo)致了軸承振動值增高。

2、結(jié)論

(1)軸承內(nèi)的潤滑脂變性結(jié)晶物析出是導(dǎo)致軸承噪聲和振動值增大的主要原因。經(jīng)恢復(fù)性加溫處理后,軸承的振動和噪聲明顯降低,但靜置十幾天后軸承振動值又大幅增加,說明該潤滑脂的儲存安定性較差。

(2)該潤滑脂的變性過程是可逆的。

(3)潤滑脂中的結(jié)晶析出物的形成原因及成分有待進(jìn)一步分析。

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